Implementación de mantenimiento productivo total para reducir el tiempo de inactividad no planificado en una empresa metalmecánica
Fecha
2022Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente proyecto de investigación ha tomado como referencia el área de
habilitado de una empresa metalmecánica que se encuentra ubicada en la ciudad
de Trujillo, debido a que presentan diversos problemas como el retraso de la
fabricación de sus productos a causa de las paradas no programadas y pérdidas
de tiempo ocasionadas por fallas mecánicas como a la vez por fallas en la labor de
los colaboradores responsables que tampoco cuentan con las herramientas
adecuadas y no realizan sus labores con una orden de trabajo adecuada para
ejecutar un buen mantenimiento y eso genera un retraso en la entrega de los
productos.
Como solución al problema se ha planteado como objetivo general: Proponer una
implementación del TPM para la reducción del tiempo inactivo no planificado en la
empresa. Para ello, se realizó un diagnóstico para conocer la situación de las
máquinas de la empresa tomando en cuenta la descripción de los tiempos de
inactividad. Asimismo, tomando en cuenta la descripción de los tiempos de
inactividad; se evidenció que las máquinas: plegadora hidráulica, cizalla hidráulica
y la compresora de aire presentan mayores porcentajes de tiempos inactivos a
comparación de las otras máquinas. También se determinó la frecuencia de fallas,
la eficiencia, la calidad y la disponibilidad de las máquinas antes de la
implementación. Luego se realizó un plan de implementación del TPM en dos
etapas, las cuales contribuyen a la eliminación completa de los modos fallas
existentes en ellas para así minimizar los tiempos inactivos. Y Finalmente se explicó
la mejora de la reducción del tiempo de inactividad a un 30% para cada máquina,
esto generó la mejora de la eficiencia global de las máquinas.
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- Trujillo [762]